疫情让很多企业举步维艰。如何走出困境?湖北双环科技股份有限公司在全厂干部职工中开展“金点子 小技改”活动,企业生产经营跳出重围,创造了历史新高。
煤气化生产线是双环公司的核心部分,而空分车间是把空气分流成氧气和氮气后,直接送到煤气化和净化生产线,成为煤气化的源头。针对设备老化、成本过高、产出效益较低的实际,空分车间技术人员吴应华提出的“金点子 小技改”,改变了传统的手动模式为自动化操作,既降低了劳动强度,又节约了生产成本。
湖北双环科技股份有限公司技术人员 吴应华 我们现在的设备是老设备,自动化程度不高,我们现在通过技改,提高设备的自动化程度。以前需要2台机组保证设备运行,现在自动化改造后,只需要一台机组就可以保证运行。通过减少一台设备每小时可以节约800千瓦电耗,一年效益在300万左右,提高了公司的盈利水平。
在双环公司正在开展的“金点子 小技改”活动中,全厂干部职工积极建言献策,提出合理化的建议40多件,今年可降低生产成本达到4千多万元。
为了优化人员配置,双环公司走市场化运作的方式,对编织袋、物流、包装等5个生产工序进行大胆改革,打破了鱼龙混杂、管理难度大、产出效率低的传统。
湖北双环科技股份有限公司总经理助理 陈刚应 我们通过每个月的效益分析,对相关岗位进行成本研究,目前对编织袋、输煤、原料、储运进行了市场化的外包,外包之后我们提高了效益,降低了人工成本,每年可以节约300到400万元。
今年上半年,双环公司受疫情影响,企业一度陷入困境,为了扭转这种被动局面,他们抢抓市场放开的机遇,坚持效益、目标、问题三个导向,抓管理、促生产。对每个环节定期开展生产演练,针对暴露出的问题,及时进行整改,同时利用“金点子 小技改”活动,鼓励全厂干部职工出点子、想办法、提产能、出效益,使生产经营步入正轨。今年元至九月,该企业生产纯碱77.7万吨,氯化铵77.3万吨,原盐84万吨,较往年同期增长4%,为完成全年的目标任务夯实了基础。